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主電動機開關柜合閘后 ,水阻柜也得電 ,水箱內(nèi)的動極板自上而下開始運行 ,在設定的時間(起動時間) 內(nèi)串接在主電動機轉子回路內(nèi)的電阻值逐漸下降,當動極板碰到下限行程開關時,轉子短接真空接觸器吸合,轉子短接,主電動機起動完成。
(1)主電動機起動時,水阻柜備妥信號消失,動極板開始下行的同時,短接真空接觸器動作,短接了電動機轉子,造成電動機直接起動 ,因起動電流過大 ,速斷保護跳停 ;
(2)主電動機開始起動時 。水阻柜備妥信號消失 ,動極板開始向下運行 。正常工作時動極板運行時間應為 35s,但此時卻在20s 左右吸合了真空接觸器,水阻柜沒有完成軟起動過程,造成電動機起動電流過大,速斷保護跳停。
四、原因分析
通過對水阻柜故障和正常時的運行狀態(tài)分析看出,造成電動機速斷保護跳停的原因均為動極 板未能按設計流程正常運行 ,且產(chǎn)生了虛假的信號吸合了真空接觸器,強制起動高壓電動機。造成電動機起動電流過高 ,從而速斷保護動作。故障時,一種表現(xiàn)為電動機直接硬起動,水阻柜根本沒有起到作用:另一種表現(xiàn)為動極板運行時間未到 ,水電阻阻值還沒有降到小 ,就短接了真空斷路器 。為此 ,我們對水阻柜及其控制系統(tǒng)進行了認真檢查和分析。從多臺水阻柜PLC中下載的程序分析中發(fā)現(xiàn) ,PLC程序設計過于簡單,沒有設計防跳保護功能是造成以上故障的主要原因。
程序中短接真空接觸器需要的條件為手自動轉換開關I0.6 打在自動位置且下限行程開關 I0.1斷開就可以驅動真空接觸器。在實際生產(chǎn)中I0.1 就是極板運行的下限位置行程開關,取常閉點,即極板運行到底部碰到下限接 近開關時使 I0.1由常閉變常開,就可以短接真空接觸器,完成一次軟起動任務。但因觸點老化或起動時高壓電產(chǎn)生干擾等情況下。常會導致 I0.1 出現(xiàn)閃爍。此時無論動極板處于任何位置都會直接短接真空接觸器。如果動極板正處于水箱較上部分 ,就會出現(xiàn)因動靜極板之間阻值較大 ,電動機由軟起動變成直接起動,從而引發(fā)速斷動作,對電動機造成大電流沖擊。查明原因后,除更換新的行程開關外,我們對程序進行了修改 。
在短接真空接觸器之前增加了一個先決條件T50 ,即當起動命令I0.5 閉合后觸發(fā)接通延時定時器T50。30s 后T50 閉合了才允許在下限行程開關I0.1斷開時吸合真空接觸器。在水阻柜起動后的30s內(nèi)不允許短接真空接觸器 。30s 的設定時間可根據(jù)動極板的運行位置進行調整 ,一般只要稍小于動極板正常運行時間即可。這樣就可以避免真空接觸器在任意時間吸合而造成速斷跳停。